水泥生產(chǎn)裝置控制軟件
公司名稱: | 沈陽卡斯特科技發(fā)展有限公司 |
---|---|
聯(lián)系電話: | 024-31539871 |
公司郵箱: | service@sycast.com.cn |
公司地址: | 沈陽市皇姑區(qū)怒江街街77號1602-1605室 |
留言咨詢 更多信息 | |
分享: |
產(chǎn)品介紹
針對水泥熟料生產(chǎn)裝置復(fù)雜的控制難題采用傳統(tǒng)控制方法無法實(shí)現(xiàn)或無法穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)自動控制的狀況,《卡斯特水泥生產(chǎn)裝置控制系統(tǒng)》,采用多變量預(yù)估、無模型自適應(yīng)等控制技術(shù),針對傳統(tǒng)復(fù)雜控制難題而開發(fā)的一種新型智能控制軟件產(chǎn)品;該系統(tǒng)簡單易用卻包含了抗滯后、多變量、非線性等豐富的特殊控制功能,不僅能夠滿足水泥熟料生產(chǎn)復(fù)雜的自動控制需求,而且具有廣泛的適用性,為水泥生產(chǎn)企業(yè)向智能工廠和智慧化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變提供了強(qiáng)有力的工具。
該產(chǎn)品依據(jù)系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)思想,以尋求整個水泥生產(chǎn)裝置平穩(wěn)運(yùn)行為核心目標(biāo),包含了用于控制水泥熟料生產(chǎn)中的燒成(包括分解爐、篦冷機(jī))、原料磨、煤磨和水泥磨等多個子系統(tǒng)及余熱發(fā)電子系統(tǒng)。本項(xiàng)目有效抑制了生料組分、煤質(zhì)等隨機(jī)變化因素對水泥生產(chǎn)過程的擾動,實(shí)現(xiàn)了水泥熟料生產(chǎn)裝置的均質(zhì)穩(wěn)定。從而達(dá)到穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,降低能源消耗,穩(wěn)定和延長了設(shè)備使用壽命。
系統(tǒng)構(gòu)成
卡斯特水泥生產(chǎn)裝置控制軟件是一套基于Windows運(yùn)行環(huán)境的軟件產(chǎn)品,運(yùn)行時需要安裝NI LabView RT 環(huán)境,可安裝在PC、嵌入式PC機(jī)中構(gòu)成控制站,應(yīng)用通用的通信協(xié)議和接口與循環(huán)流化床鍋爐控制系統(tǒng)DCS(PLC)建立數(shù)據(jù)連接和共享。
其主要通訊連接方式有:
支持OPC Client功能基礎(chǔ)上的OPC通訊
支持主流HMI軟件的API通訊功能,連接HMI軟件的實(shí)時數(shù)據(jù)庫
支持DDE通訊
支持現(xiàn)場總線連接
ControlNet
Profibus DP
工業(yè)以太網(wǎng)
MODBUS RTU
MODBUS TCP
基本功能塊
包括六個功能模塊,構(gòu)成多入多出的整體控制系統(tǒng),實(shí)施綜合解耦和統(tǒng)一調(diào)度,完成與循環(huán)流化床鍋爐燃燒相關(guān)的全部控制功能:
分解爐燃燒控制模塊
回轉(zhuǎn)窯燃燒控制模塊
篦冷機(jī)冷卻控制模塊
原料磨運(yùn)行控制模塊
煤粉磨運(yùn)行控制模塊
水泥磨運(yùn)行控制模塊
控制軟件的特點(diǎn)
安裝調(diào)試周期短,系統(tǒng)維護(hù)簡單,操作方便。包含了抗滯后、多變量、非線性等豐富的特殊控制功能,可抵御水泥生產(chǎn)過程突然出現(xiàn)的大擾動,可作為無人執(zhí)守先控站與PLC/DCS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)連接,確保系統(tǒng)自動投運(yùn)率高并可長期穩(wěn)定運(yùn)行。
應(yīng)用案例1
1、某用戶在投運(yùn)控制系統(tǒng)后,平均生料喂料量從 380 t/h 增加到390 t/h,增產(chǎn)幅度達(dá)到2.5%以上。游離鈣與能耗
據(jù)《水泥評論》(International Cement Review,8/1989,P55)報(bào)導(dǎo):游離氧化鈣每降低0.1%,每公斤熟料就要增加熱耗58.5 kJ(14 kcal),相當(dāng)于每噸熟料增加煤耗2Kg標(biāo)煤,用此種熟料磨制水泥時,水泥磨的系統(tǒng)電耗就要增加0.5%,相當(dāng)于每噸水泥增加0.2 度電耗,特別是當(dāng)游離氧化鈣低于0.5%以下時。
應(yīng)用案例2
(1)在保證熟料質(zhì)量的前提下提高了游離鈣的平均值先控系統(tǒng)運(yùn)行能夠?qū)⒂坞x鈣平均值從手動的 0.88%提高到1.00%,提升幅度為0.12%,從理化的機(jī)理上降低了能耗,對于5000 t/d 生產(chǎn)線,年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤超過3600 噸,降低電耗48 萬度以上。
(2)游離鈣數(shù)值的變化區(qū)間縮小穩(wěn)定性提高游離鈣數(shù)值分布更集中在平均值的附近,從手動 0.31-4.01%減小到0.18-3.01%,標(biāo)準(zhǔn)偏差從手動0.53%縮小到0.41%;
(3)提高了游離鈣的合格率,降低廢品率由于提高了裝置整體熱工制度的均質(zhì)穩(wěn)定性,使游離鈣指標(biāo)波動幅度更小,處于合格區(qū)間的產(chǎn)品率更高,特別是大幅度減少<0.5%區(qū)間和>2.0%區(qū)間的極端廢品率,合格率從手動的78.87%提高到85.25%,大于2%的廢品率從手動的4.54%減小到2.41%,大于3%的廢品率更是從手動的1.42%減小到0.14%,而小于0.5%的廢品率從手動的13.8%減小到4.3%,總體游離鈣合格率實(shí)際提高了6.38%。穩(wěn)定和提高熟料平均強(qiáng)度,提高混合材添加量應(yīng)用先控系統(tǒng)使熟料質(zhì)量穩(wěn)定且強(qiáng)度波動范圍縮小,根據(jù)木桶原理,意味著在水泥生產(chǎn)中等量的熟料可添加更多的混合材,從而相應(yīng)增加了水泥產(chǎn)量,降低了水泥的單位能耗。
應(yīng)用案例3
某用戶生產(chǎn)425 水泥,通過應(yīng)用先控系統(tǒng)提高了熟料的平均強(qiáng)度指標(biāo),其熟料強(qiáng)度每提高0.7MPa 便可以增加1%的混合材,相應(yīng)減少了水泥中熟料的比例。意味著等量的水泥熟料可以生產(chǎn)更多的同等質(zhì)量的水泥,即同樣的水泥熟料產(chǎn)能可以多生產(chǎn)1%的合格水泥產(chǎn)品。遵守環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),降低環(huán)保運(yùn)行成本氨水的消耗是脫硝裝置運(yùn)行成本的關(guān)鍵參數(shù)。應(yīng)用先控系統(tǒng)使脫硝裝置能夠保持對熟料生產(chǎn)線操作協(xié)調(diào)同步,避免過量加氨或加氨不足增大超標(biāo)排放,從而節(jié)約了氨水消耗,降低了脫硝成本。
應(yīng)用案例4
某用戶生產(chǎn)規(guī)模為 5900t/d,目前噸熟料的脫硝成本為4.5 元,通過先控可降低15%以上的氨水消耗量,年節(jié)約脫硝成本超過100 萬元。提高生產(chǎn)線設(shè)備運(yùn)行水平
(1)改善裝置全流程的均質(zhì)穩(wěn)定性,系統(tǒng)工藝參數(shù)、質(zhì)量變量更平穩(wěn),參數(shù)的波動大幅度減小,系統(tǒng)調(diào)整更靈活有效;
(2)設(shè)備運(yùn)行更均衡,能夠維持生產(chǎn)線穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)能力;
(3)各班次間操作運(yùn)行水平更均衡,生產(chǎn)運(yùn)行對人工操作的依賴性更低,降低了操作人員的操作強(qiáng)度,使其有更多精力關(guān)注生產(chǎn)工藝和設(shè)備的運(yùn)行工況;
(3)設(shè)備運(yùn)行更平穩(wěn),消除野蠻操作的熱沖擊影響,有利于維持窯皮穩(wěn)定,減少結(jié)皮,有效延長設(shè)備的運(yùn)行周期,降低裝置維護(hù)成本;
(4)建立工藝優(yōu)化控制平臺,便于根據(jù)原、燃料和設(shè)備現(xiàn)狀尋求更優(yōu)化的生產(chǎn)配方、工藝參數(shù)等。
更多>>
相關(guān)推薦
新聞動態(tài)
- 熱烈祝賀我公司成為中信重工合格供應(yīng)商
- 沈陽卡斯特“應(yīng)用人工智能技術(shù)推動窯爐智能優(yōu)化控制”入選工信部數(shù)字化轉(zhuǎn)型典型案例
- 我公司魏磊、張志遠(yuǎn)與北京科技大學(xué)付冬梅教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合署名的論文“基于 CFD 的水泥回轉(zhuǎn)窯多燃料新型燃燒器燃燒特性研究”被第六屆能源系統(tǒng)與電氣電力學(xué)術(shù)會議(ICESEP 2024)錄用
- 以交流互鑒,促共同發(fā)展—沈陽卡斯特與北方重工集團(tuán)交流會
- 沈陽卡斯特公司與山水集團(tuán)安丘公司舉辦水泥智能控制系統(tǒng)知識專題培訓(xùn)